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第二百二十三章:黎明的螺纹

  第二百二十三章:黎明的螺纹 (第1/2页)
  
  十一月十八日,凌晨四点三十七分。
  
  武陵山的天还没亮,但三号车间里灯火通明,亮如白昼。CK6140数控车床的冷却液喷嘴喷出淡蓝色的雾,在日光灯下形成细密的彩虹。第十三根丝杠正在精车,刀尖沿着两米长的工件平稳移动,切屑如银色的丝带般卷曲、断裂、落入铁屑槽——那声音细密均匀,像蚕食桑叶,是加工状态良好的证明。
  
  但守在机床前的三个人,脸上都没有轻松的表情。
  
  老李坐在操作台前的小凳上,腰板挺得笔直——这是四十年车工生涯养成的习惯,再累也不能弯腰。他的眼睛盯着屏幕上的坐标值和加工时间:Z轴已移动1764毫米,剩余236毫米;加工时间已过6小时17分,按新工艺参数,完成整根还需要42分钟。
  
  42分钟,不能再出任何问题。前面十二根,废了两根——第五根刀崩,第九根材料有隐性裂纹,精车到一半突然开裂。二十根的任务,现在完成十根,合格八根,废品率20%。按照合同要求,最终交货至少要有十八根合格品。这意味着剩下的十根,最多只能再废一根。
  
  压力像无形的手,掐着每个人的喉咙。
  
  小张站在老李身后,手里拿着笔记本,每隔十分钟记录一次关键参数:主轴温度、进给速率、切削力波动、冷却液流量……他的字迹开始有些潦草——连续值了四个夜班,年轻人的眼皮在打架。但他不敢睡,每次记录完就用凉水抹把脸,强迫自己清醒。
  
  小陈在工作室里,面前的计算机屏幕上同时运行着三个程序:一个是实时监控机床状态的采集软件,一个是刀具磨损预测模型,还有一个是和北京那边联机的数据同步窗口——望城每隔两小时会发来新的仿真结果,供他参考调整参数。
  
  凌晨四点五十分,机床突然发出轻微的“咔哒”声。
  
  不是报警,但老李的耳朵瞬间竖了起来。他站起身,俯身贴近主轴箱,眼睛闭着,全神贯注地听。小张紧张地屏住呼吸。
  
  五秒钟后,老李睁开眼睛:“尾座顶尖的推力轴承,有细微的滚珠剥落声。还能坚持,但得监控。”
  
  他示意小张去拿听诊器——那是厂医室借来的医用听诊器,改装了更灵敏的探头。小张把探头贴在尾座壳体上,老李戴上听诊器耳机。
  
  声音通过骨传导放大:嗡嗡的主轴旋转声是背景,冷却液流动声像溪流,还有……确实,每隔七秒左右,会有一声极轻微的“咔”,像细小的沙粒被碾压。
  
  “滚道面开始疲劳了。”老李摘下听诊器,“这种进口轴承,咱们没有备件。要是彻底坏了,尾座就顶不紧工件,加工精度会跌到0.01毫米以外。”
  
  “能坚持到这批活干完吗?”小张问。
  
  老李没回答,而是走到机床旁,俯身看尾座上的推力显示表。正常加工时,顶尖推力应该稳定在200公斤左右。现在表针在195到205之间轻微晃动——波动范围还可以接受,但趋势是向上的。这说明轴承的游隙在变大,需要更大的推力才能压紧工件。
  
  他调整了尾座液压系统的压力设定,把推力提到210公斤。表针稳定了一些。
  
  “先这么干。”老李说,“等这根完了,停机检查。如果有备件就换,没有……就得想办法。”
  
  办法是什么,他没说。但小张知道,如果真没备件,老师傅们可能会用最原始的方法——手工修配,甚至重做一个轴承座。那需要时间,而他们最缺的就是时间。
  
  凌晨五点二十分,第十三根丝杠加工完成。
  
  关机,卸活,吊装到检测台。三坐标测量机的探针开始移动,像一只精密的金属昆虫,在丝杠表面爬行。小陈盯着屏幕上的数据流,手指无意识地在桌面上敲击——这是他紧张时的习惯动作。
  
  螺距误差:0.0038毫米/米。
  
  圆柱度:0.0025毫米。
  
  表面粗糙度:Ra0.9。
  
  全部达标,而且比前几根更稳定。
  
  “成了。”小陈长舒一口气,整个人瘫在椅子上。连续四天,他睡了不到十个小时。此刻松懈下来,困意如潮水般涌上。但他知道不能睡——第十四根毛坯已经装夹好,机床马上要重新启动。
  
  老李没有庆祝。他正在检查尾座。拆开防护罩,轴承暴露出来——日本产的NSK推力滚子轴承,型号T-1234。表面看起来完好,但用手转动,能感觉到极其轻微的卡滞。他用塞尺测量滚道间隙:已经达到0.08毫米,超出允许值一倍。
  
  “得换。”他得出结论。
  
  “库房没有这个型号。”生产科长刚被叫来,手里拿着备件台账,“咱们厂以前用的都是国产轴承,这种进口的……”
  
  “北京可能有。”小陈忽然想起什么,“望城工的单位,设备很多是进口的,应该有备件库。我给他打电话!”
  
  凌晨五点半,往北京打长途。电话接通需要时间,总机转接,等待。每一秒都像刀子在割。
  
  终于,望城的声音传来,带着刚被吵醒的沙哑:“小陈?出什么事了?”
  
  小陈快速说明情况。电话那头沉默了几秒,然后传来翻找纸张的声音。
  
  “NSK T-1234……我们所有一台德国的五轴铣床用过这个轴承。我想想……”又是翻找声,“找到了!去年大修时换下来一套旧的,但检查记录说还能用,就留作备件了。你们急用的话,我可以马上找出来,今天发航空快件。”
  
  “今天能到吗?”
  
  “航空件到省城,明天上午。你们派人去省城取,下午能回来。”
  
  明天下午。这意味着今天只能完成第十四根——如果轴承不彻底坏的话。而合同要求的交货期是二十五天,今天已经是第七天。时间,像沙漏,看得见地在流失。
  
  “发吧。”小陈说,“我们派人去省城等。”
  
  挂掉电话,他看向老李:“轴承明天下午到。今天这根……还能干吗?”
  
  老李摸了摸轴承座,又听了听声音。“调低转速,减小切削量,应该能坚持一根。但精度可能会差一点。”
  
  “差多少?”
  
  “螺距误差可能到0.006,接近极限了。”
  
  0.006毫米/米,还在合同要求的0.005公差带边缘,但很危险。如果检测时刚好超差,这根就废了。
  
  “干不干?”所有人都看向谢继远。他不知什么时候来的,站在机床边,手里端着一杯浓茶——茶叶放得太多,水都是褐色的。
  
  车间里安静下来。只有远处老机床偶尔的“哐当”声,还有通风管道低沉的嗡鸣。
  
  “干。”谢继远说,“但要把参数调到最保守。老李,你亲自编这段程序,用你四十年的经验,补上机床的缺陷。”
  
  这是信任,也是重托。老李深吸一口气,坐回操作台前。他没有用现成的优化程序,而是新建了一个——手指在键盘上敲击,一个个代码输入:G01,X,Z,F……他不懂那些复杂的算法,但他懂金属,懂刀具,懂切削时那种微妙的平衡。
  
  程序编了四十分钟。期间他停下来三次,闭上眼睛,像是在脑海里模拟加工过程。最后,他按下保存键:“好了。这个程序,主轴转速降到150转,进给量降到0.15毫米每转,分三次精车,每次只切0.05毫米。”
  
  这意味着加工时间要延长到九小时,但切削力会降到最低,轴承负荷最小。
  
  “开始吧。”谢继远说。
  
  机床重新启动。这一次,它运行得格外缓慢,格外轻柔。刀尖接触工件的声音都变得不同——不再是清脆的“嘶嘶”声,而是低沉的“沙沙”声,像春蚕在深夜食叶。
  
  老李没有离开操作台。他就坐在那里,眼睛盯着屏幕,耳朵听着机床,像一尊雕塑。小张要替他,他摆摆手:“这根必须我盯。你们去休息,四个小时后换班。”
  
  没有人去休息。小陈回到工作室,继续跑仿真模型;小张去准备第十五根的毛坯;生产科长联系省城的司机,安排明天取轴承的事宜;谢继远在车间里踱步,检查其他工序的准备情况。
  
  窗外,天渐渐亮了。武陵山的晨雾从谷底升起,乳白色的,缓慢地漫过厂区。车间的窗户上凝了一层水汽,模糊了外面的世界。
  
  上午八点,换班的工人来了。白班的人看到夜班同事通红的眼睛、油污的工装、但依然挺直的脊梁,没有人说话,只是默默地接过岗位。这是一种无需言语的交接——任务在继续,责任在传递。
  
  上午十点,谢继远接到武汉的电话。是长江液压件厂的孙厂长。
  
  “谢厂长,进度怎么样?”孙厂长的声音透过电话线,有些失真,“我这边外商催得紧,能不能提前几天?二十三天,行不行?”
  
  二十三天,意味着又要压缩两天的缓冲期。
  
  
  
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